波纹管补偿器损坏的原因:**、地下水沿补偿器的活动端 进入到外护套与波纹节之间,由于波纹节外表面温度很高,使水汽化,长时间汽化便在此范 围内结垢,水垢填充了波谷,使波纹管失去了补偿作用。第二、由于用汽量波动,地下水中 氯离子浓缩,结果在波节上形成死点,波纹管局部被腐蚀透。第三、由于运行负荷远小于设 计负荷,凝水量大,造成疏水不通畅,水击现象严重,将导流筒冲击变形。第四、选用的波 纹管补偿量大(300mm),波节多,第五、波纹管的设计不符合蒸汽运行参数的要求,如波纹 管的层数少,导流筒薄,波节间的法兰无防失稳措施等。九八年我们又为该管线敷设了另一 DN250的蒸汽管道,使之成为双路,并在设计中克服了原有管道中的不足之处,补偿器改用 套筒式,到目前为止该管道运行状况良好。
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